晉能鋁業有限公司熔鋁爐是 1986 年建設的,有環形熔鋁爐 2 臺,年熔化金屬鋁總量約 15000t ,采用城市煤氣作為燃料,燃料熱值 3800kcal/m3 (約 15884kJ )左右,采用傳統的燃燒方式,每個熔鋁爐設有 3 個燃燒燒嘴;燃燒廢氣通過煙囪排放到大氣中,煙道溫度 1000 ℃以上,熱量損失嚴重。因為煤氣和助燃空氣通過燒嘴混合燃燒,煤氣有時進入空氣管道,致使空氣管炸裂。在能源消耗上,平均噸鋁燃耗 400m3 (含裝料、熔化、保溫、倒爐等時間,約 6~8 小時 / 爐),兩臺爐每天消耗煤氣約 20000m3 ,燃料消耗太大,產品成本較高。
項目設計指標
環形熔鋁爐應用不換向蓄熱式技術設計指標見表 1 。
表 1 環形熔鋁爐應用燃料不換向蓄熱式燃燒技術設計指標序號 項 目 單位 數據及說明
1 爐子用途 鋁錠及廢鋁熔化
2 裝入量 t 15
3 熔化速度 t/h ≧ 3
4 爐內溫度 ℃ ≧ 1050
5 鋁液出爐溫度 ℃ 720~760
6 噸鋁煤氣消耗 m3 ≦ 240
7 供熱強度 m3/h 900
8 最大供風 m3/h ≧ 5000
9 鼓風壓力  pa ≧ 8000
10 最高熱風溫度 ℃ >800
11 排煙氣量 m3/h ≧ 9515
12 引風壓力  pa ≧ 7000
13 排煙氣溫度 ℃ ≦ 150
14 燃料熱值 kcal/m3 ≧ 3800
15 蓄熱體形式 高鋁耐火球
16 改造一個燒嘴,爐子原有兩個燒嘴作為備用燒嘴 為增加火焰剛性,在設計中在燒嘴中
配備了約 100m3/h 的空壓風,以增加火焰的剛性和前沖速度。
項目的實施
表 2 1# 熔煉爐驗收試生產數據序號 項 目 單 位 數據及說明
1 爐子用途 鋁錠及廢鋁熔化
2 裝入量 t 14
3 熔化速度 t/h ≧ 3.7
4 爐內溫度 ℃ ≧ 1050
5 鋁液出爐溫度 ℃ 750 ℃
6 噸鋁煤氣消耗 m3 ≦ 140 (綜合消耗含軋制廢品消耗)
7 排煙氣溫度 ℃ ≦ 130 ,一般為 80
8 助燃熱風溫度 ℃ 剛裝完料時 500 ℃,最高時 970 ℃
9 單爐噸鋁煤氣消耗 m3 110( 不含軋制廢品 )
表 3  2# 熔煉爐驗收試生產數據序號 項 目 單 位 數據及說明
1 爐子用途 鋁錠及廢鋁熔化
2 裝入量 t 14
3 熔化速度 t/h 3.45( 因軋制窄板限制了熔化速度 )
4 爐內溫度 ℃ ≧ 1050
5 鋁液出爐溫度 ℃ 755
6 噸鋁煤氣消耗 m3 ≦ 140 (綜合消耗含軋制廢品消耗)
7 排煙氣溫度 ℃ ≦ 120, 一般為 80
8 助燃熱風溫度 ℃ 剛裝完料時 500 ℃,最高時 970 ℃
9 單爐噸鋁煤氣消耗 m3 103( 不含軋制廢品 )
在實際使用過程中,我們將爐溫控制在 1050 ℃,在熔鋁全過程中蓄熱室助燃空氣顯示溫度只比爐溫低 80 ℃,排煙氣溫度始終低于 150 ℃。在熔鋁過程中,待鋁化平(此時固體鋁
已經基本熔化只是鋁液溫度較低)后,觀察爐內火焰,明顯看到火焰緊貼液面隨著助燃空氣的換向左右擺動,感覺到火焰剛性很強。
不換向蓄熱式燃燒系統產生經濟效益和環境效益
( 1 )經濟效益
改造后,噸鋁綜合煤氣消耗由 2005 年初的 400m3 ,下降到 140m3 (含軋制不合格品消耗),城市煤氣為 0.9 元 /m3 ,噸鋁可節省煤氣費用 234 元,每年可節省煤氣費用 351 萬元。同時,從項目驗收的指標來看,如果加強管理,調動職工的自覺性和主觀能動性,煤氣消耗指標還有可能下降較大幅度。
該技術可以在含氧量低于 21 %的條件下燃燒,含氧 15 %也能充分燃燒,由于低氧,降低了氧化燒損,氧化燒損在原有基礎上降低了 20 %以上,因此這方面所獲得的經濟效益也是相當可觀的。原有氧化燒損為 3% ,固體鋁價格 1.6 萬元 /t ,年產 15000t ,可節省費用 144 萬元以上。
( 2 ) 環境效益
根據現場的實際數據顯示,蓄熱式高溫空氣燃燒可節省 65 %的燃料,有害氣體 CO2 、 SO2 排放相應減少 65 %, NOX 的排放量也會大幅度下降。因此,在取得巨大經濟效益的同時,環境效益也較大。
結論
( 1 )燃料不換向蓄熱式燃燒技術在環形熔鋁爐上的改造是非常成功的。
( 2 )可節省 65 %的燃料,按年產 15000 噸鋁計算,年可節省煤氣費用 351 萬元。
( 3 )可以實現低氧(低于 15% )燃燒,降低氧化燒損 20 %以上,創效 144 萬元。
( 4 )排放煙氣降低約 65% ,環境效益十分可觀。
( 5 )該技術值得在同行業推廣。